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鍋爐典型案例之焊材管理問題引起的焊材錯用
設(shè)備背景簡介:電廠4號鍋爐,型號:XX-2953/27.46-YM1,設(shè)計參數(shù):蒸汽壓力27.46MPa/, 蒸汽出口溫度為605℃,******連續(xù)蒸發(fā)量:2953t/h。燃燒方式:反向雙切圓燃燒。
  缺陷描述:
  對受熱面的合金焊口進行光譜復(fù)檢,在抽查頂棚管入口集箱側(cè)管排焊口(Φ42.7×6.7/SA213T12)時,共發(fā)現(xiàn)8只焊口(焊口編號為DP6-1-146~153)的焊材誤用。該焊口采用全氬弧焊接工藝,按規(guī)定應(yīng)使用TIG-R3O或其它化學(xué)成分和力學(xué)性能相同的合金焊絲,而實際上使用了碳鋼焊材,
  若采用TIG-R3O或其它化學(xué)成分和力學(xué)性能相同的合金焊絲,焊縫中Cr的標(biāo)準(zhǔn)含量應(yīng)為1%左右,Mo的標(biāo)準(zhǔn)含量應(yīng)為0.5%左右,而實際焊縫中Cr的含量僅為0.17%左右,Mo標(biāo)準(zhǔn)含量僅為0.1%左右,和碳鋼成分相同,判斷其實際上使用了碳鋼焊材。
  施工單位擴大檢測范圍,對所有頂棚過熱器焊口及該焊工焊接的其它部位焊口進行了100%光譜復(fù)查,其他焊接接頭的化學(xué)成分未發(fā)現(xiàn)異常,說明只有監(jiān)檢組查出的8只焊口焊材錯用,其他焊口材質(zhì)無異常。
  原因分析:
  該8只焊口的焊材發(fā)放及領(lǐng)用記錄經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)問題,但實際焊接該部位焊口的焊絲錯用了。經(jīng)調(diào)查分析,其原因可能是其他焊工當(dāng)天用完剩下的碳鋼焊絲沒有及時送回焊條庫,而存放在工具房,造成各種焊絲混放。第二天該焊工在焊接頂棚管過熱器時發(fā)現(xiàn)焊絲不夠未去焊條庫領(lǐng)取,直接使用了其他焊工存放在工具房的焊絲,造成了焊絲錯用。
  改進與建議:
  焊接材料錯用反映了施工單位焊材管理上存在的漏洞。焊材的回收制度沒有嚴(yán)格執(zhí)行,焊工未將剩余焊絲交回焊條庫,而焊材管理人員也未督促焊工上交剩余的焊絲,造成了焊絲的錯用。焊材的入庫驗收、保管、烘烤、發(fā)放、回收管理,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都可能影響到焊接質(zhì)量。建議重點監(jiān)控焊材的管理流程、質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn),從而有效防止焊材錯用。